優(yōu)化浮選藥劑添加流程,精準(zhǔn)控制藥劑用量,有效杜絕浮選跑粗現(xiàn)象,每年節(jié)約藥劑成本28萬元;
將原煤系統(tǒng)23臺電機升級為防爆二級能效電機,電機效率預(yù)計提高1%~2%……
實干爭春早,奮斗開新局。高莊煤業(yè)以“時不我待”的緊迫感,緊緊牽住提質(zhì)增效的“牛鼻子”,聚焦“六化”標(biāo)桿洗煤廠建設(shè),強化過程管控、優(yōu)化洗選工藝、升級關(guān)鍵設(shè)備,在全方位挖潛提質(zhì)中,奮力跑出洗選創(chuàng)效“加速度”。

他們推行全過程、全鏈條、全要素精益洗選管理模式,強化原煤開采、提升運輸?shù)较催x加工各環(huán)節(jié)管控,在原煤手選皮帶、原煤入洗皮帶配備2臺除鐵器及揀雜設(shè)施,確保入洗原煤無雜物。結(jié)合硫分、灰分等指標(biāo)要求,將原煤進行分倉儲存,優(yōu)化配洗提質(zhì)方案,最大限度發(fā)揮煤種優(yōu)勢,實現(xiàn)資源高效利用。
他們嚴(yán)控洗煤工藝流程和洗煤副產(chǎn)品考核,竭盡全力提高精煤回收率。加強產(chǎn)品發(fā)熱量、灰分、硫分、水分等常規(guī)指標(biāo)的檢測監(jiān)控,每天對煤質(zhì)指標(biāo)、副產(chǎn)品質(zhì)量進行系統(tǒng)分析,動態(tài)制定整改措施,確保洗選系統(tǒng)高效運行,產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶要求。
“我們將系統(tǒng)清潔用水、淺槽煤泥水、礦井水底流經(jīng)截粗后,通過斜管濃縮機濃縮,減量化、均質(zhì)化入浮回收,每天可多回收精煤6噸,精煤回收率提高0.1%,年可創(chuàng)效200余萬元?!痹摴鞠疵簭S廠長殷憲文說。
在洗選過程中,介質(zhì)消耗與藥劑消耗是兩項極為關(guān)鍵的成本構(gòu)成要素,有效把控這兩個指標(biāo),就抓住了洗選成本控制的“牛鼻子”。

他們在磁選機滾筒上方安裝噴水管,有效延長磁選機滾筒皮使用壽命,年降低介質(zhì)消耗約4.5萬元;引進智能浮選加藥系統(tǒng),精準(zhǔn)控制加藥劑量和時機,確保藥劑配比達到最佳狀態(tài),有效降低藥劑消耗……聚焦介耗、浮選藥耗等指標(biāo),他們找出效益“漏點”,先后對香蕉篩、TBS分選機、脫介篩等重點洗選設(shè)備進行更新升級,著力提高洗煤系統(tǒng)運行效率和效益。
他們還發(fā)揮智能洗選、工藝優(yōu)化“雙輪驅(qū)動”作用,建成了以系統(tǒng)集中控制、數(shù)據(jù)集成分析、質(zhì)量綜合管理為一體的智能洗煤調(diào)度系統(tǒng),進一步提升洗煤智能化、精準(zhǔn)化、遠(yuǎn)程自動化運行水平,實現(xiàn)煤質(zhì)、效益“雙提升”。
瞄準(zhǔn)重點“抱西瓜”的同時,他們從細(xì)小環(huán)節(jié)入手“撿芝麻”。堅持“能修復(fù)的絕不報廢、能利用的絕不丟棄、能自修的絕不外委”,積極挖掘自制維修潛能,先后完成浮選機軸加工與安裝、尾煤壓濾機旋轉(zhuǎn)彎頭修復(fù)、拉板小車修復(fù)、原煤倉給煤機甲帶改造等修舊利廢工作,年節(jié)約材料費130多萬元。