“主通風(fēng)機(jī)智能化改造、三斜井變頻系統(tǒng)、主井提升精準(zhǔn)調(diào)控、490泵房峰谷平智能排水、遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺等精準(zhǔn)技術(shù)的應(yīng)用,既顯著減少了人力成本,也降低了能耗和故障率,為礦井降本增效打下了堅實基礎(chǔ)?!辈窭锩旱V機(jī)電工區(qū)區(qū)長王德運(yùn)說。
據(jù)了解,該礦西風(fēng)機(jī)原使用的軸流對旋式風(fēng)機(jī)于2007年投用,近年來,設(shè)備老化、機(jī)殼銹蝕嚴(yán)重、通風(fēng)效率持續(xù)降低等問題越發(fā)突出,不僅存在安全隱患,且能耗居高不下,為解決這一問題,柴里煤礦對西風(fēng)機(jī)主通風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
他們依據(jù)礦井不同時期風(fēng)量與風(fēng)壓需求精心選型,嚴(yán)謹(jǐn)計算初期風(fēng)量、負(fù)壓、后期風(fēng)量和后期負(fù)壓,選定新型隔爆型抽出式對旋軸流式通風(fēng)機(jī),其高效區(qū)風(fēng)量范圍5040~12480m3/min、靜壓范圍3000~1500Pa,能精準(zhǔn)適配礦井通風(fēng)需求變化,每年可以節(jié)約電費(fèi)90萬元。
主井提升作為礦井用電“大客戶”,每月耗電接近15萬度。他們經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),主井箕斗提升量的微小變化對噸煤電耗有著顯著影響。當(dāng)每勾提升量為8噸時,噸煤電耗為0.90kWh/t;提升至8.2t時,電耗降至0.89kWh/t;達(dá)到8.4t時,電耗保持在0.88kWh/t。
基于此發(fā)現(xiàn),技術(shù)人員果斷采取行動,以0.2t為間隔,對提升量進(jìn)行精細(xì)化取值與嚴(yán)格調(diào)控。借助稱重傳感器與智能控制系統(tǒng),在原煤裝載環(huán)節(jié)實現(xiàn)了對裝載量的實時精準(zhǔn)監(jiān)測與調(diào)整,確保在最佳能耗效益比下運(yùn)行。
“我們通過主提升原煤噸位精準(zhǔn)管控,每月可節(jié)約電費(fèi)5000余元,充分彰顯了小舉措在節(jié)能降耗中的巨大潛力?!痹摰V機(jī)電管理部部長靳昌軍說。
下一步,柴里煤礦將持續(xù)深化技術(shù)創(chuàng)新與管理優(yōu)化,探索更多節(jié)能降耗的“小舉措”,助力礦井實現(xiàn)降本“大效益”。