在三河口礦業(yè)公司百米井下,一場“變廢為寶”的技術(shù)工藝正悄然改變著該礦的傳統(tǒng)生產(chǎn)邏輯。他們以-320運(yùn)輸大巷矸石充填工程為“試驗(yàn)田”,創(chuàng)新應(yīng)用分階段復(fù)合充填工藝,將矸石變廢為寶、吃干榨凈,探索出一條“技術(shù)降本、循環(huán)增效、綠色生產(chǎn)”的可持續(xù)發(fā)展路徑。


傳統(tǒng)上,煤礦選煤生產(chǎn)產(chǎn)生的洗矸存放處置,既占用土地又存在環(huán)保風(fēng)險,為了讓矸石從“生態(tài)包袱”變成“綠色財富”,他們結(jié)合實(shí)際,提出“分階段復(fù)合充填”方案,針對巷道層間距小于3米的區(qū)段,采用“無機(jī)快凝充填密閉材料+洗矸”復(fù)合充填工藝,對3至6米過渡區(qū)段,則用“洗矸+廢舊水泥軌枕”工藝。
他們組織施工人員對立交層間距小于3米的區(qū)段進(jìn)行充填,完善現(xiàn)場的壓風(fēng)、供水、供風(fēng)、供電系統(tǒng),安裝雙液氣動注漿泵、攪拌罐和注漿管路,并在充填位置的末端砌筑一道全斷面擋墻。在雙液氣動注漿泵的轟鳴聲中,A、B料液在攪拌罐內(nèi)快速融合,地面洗矸裝車后運(yùn)輸?shù)骄逻M(jìn)行充填,用時13天就完成了70m3的巷道充填。

在施工層間距3至6米的區(qū)段,滿載洗矸的電機(jī)車穿梭如織,廢舊水泥軌枕在這里“重獲新生”。他們先以洗矸填充至2米高度,剩余空間再以廢舊水泥軌枕搭建“井”字形支撐垛,用時26天就完成了600m3巷道充填。

“施工中,我們還將一部分井下TDS系統(tǒng)篩選后的矸石作為充填材料,既減少地面尾礦堆積,又節(jié)省新材料成本,減少副井提升電費(fèi)?!痹摴揪蜻M(jìn)副總師田軍說。
據(jù)了解,該公司井下充填工程原計劃需要施工39天、耗資83.9萬元,但是在全體施工人員的共同努力下,他們最終以26天、40.6萬元成本高效收官,在這組數(shù)字背后,是一套“技術(shù)+管理”的雙輪驅(qū)動體系。

他們采取“模塊化”施工模式,將120米充填段拆解成多個單元,每個單元實(shí)施“勘察—備料—充填—驗(yàn)收”四步閉環(huán)管理,地面裝矸、井下運(yùn)輸、現(xiàn)場施工三線并行,工序銜接精確至小時級。充填期間,他們建立跨部門協(xié)同機(jī)制,每天召開工程施工總結(jié)會議,對存在問題及施工工藝進(jìn)行優(yōu)化論證,破解了設(shè)備調(diào)度、材料運(yùn)輸?shù)入y題。同時,實(shí)施“項(xiàng)目制”考核,在充填區(qū)域施工期間進(jìn)行劃片分包,明確每班運(yùn)輸車次、矸石方量、軌枕支設(shè)數(shù),完成率與績效工資掛鉤。
“降本增效不是‘摳門’,而是智慧;綠色低碳不是‘負(fù)擔(dān)’,而是機(jī)遇。下一步,我們將持續(xù)探索充填新技術(shù)新工藝,努力實(shí)現(xiàn)矸石井下‘消化’,推動礦井綠色發(fā)展?!比涌诘V業(yè)公司經(jīng)理車本方說。